在各级领导和工程参战各方的共同见证下,公司自主研发的氨法脱硫技术成功运用于国电宿迁热电有限公司2×135MW机组烟气脱硫,其脱硫装置于2010年6月28日通过168试运行移交生产,脱硫效率96%,自动、保护投入率100%;6月25日第一袋副产品硫酸铵产出,硫酸铵氮含量为20.67%。各项指标均达到或超过设计值。该项目是目前国内最大(30万等级)的氨法脱硫项目之一,对宿迁地区产生循环经济效益。 国电宿迁热电有限公司2×135MW机组烟气改造工程由公司论证执行。公司针对宿迁地区液氨产量丰富等特点,经过前期深入调研、评估,确定采用氨法脱硫工艺,二炉一塔配置。在宿迁市、国电江苏公司和国电宿迁热电有限公司的大力关怀、支持和协调下,在参战各方的共同努力下,公司克服了工期紧、任务重、新工艺、新技术、节日施工等各种难题,奋战9个月,以较短工期优质完成了该工程。 氨法脱硫工艺,即使用液氨作为脱硫剂,脱硫副产物为硫酸铵(可直接使用的化肥和农业复合肥的原料),系统实现无二次污染物排放,符合国家循环经济政策,符合国家持续和谐发展的大方向,符合国际发展潮流。宿迁氨法脱硫项目年减排二氧化硫近一万吨;年产硫酸铵约两万吨,占宿迁硫酸铵需求市场的1/10,使脱硫装置的进出物耗取之于宿迁、用之于宿迁,大力推动宿迁经济的发展。